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長沙九洲風(fēng)機(jī):離心式送風(fēng)機(jī)軸承座漏油的原因及處理辦法:
針對送風(fēng)機(jī)軸承座漏油問題,1999年,應(yīng)用加裝一套負(fù)壓設(shè)備進(jìn)行改造來消除軸承座漏油。負(fù)壓抽油設(shè)備將油吸入送風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)道,雖處理了光滑油漏油污染送風(fēng)機(jī)軸承座和地上問題,但油被抽入送風(fēng)機(jī),光滑油存積在送風(fēng)機(jī)機(jī)殼內(nèi)形成送風(fēng)機(jī)葉輪污染,光滑油使用量增加,補(bǔ)油更為頻繁。
2002~2005年,經(jīng)過改進(jìn)迷宮式密封、裝置排氣帽、加裝機(jī)殼毛氈密封等措施,盡管取得了一定的作用,但未從根本上處理漏油問題。
經(jīng)過長期調(diào)查,發(fā)現(xiàn)將軸承座上的加油孔蓋擰下后有很強(qiáng)的氣流從軸承座內(nèi)流出,氣流壓力較大,軸承座內(nèi)光滑油隨強(qiáng)氣流飛出,用油壺(不用漏斗)往軸承座內(nèi)補(bǔ)油時,油被氣流吹成倒拋物線形飛出。分析以為:正常情況下軸承高速滾動,風(fēng)從機(jī)殼與軸套外部的縫隙吹入軸承室,因為軸承座端蓋、迷宮密封的阻礙使腔內(nèi)為微正壓,強(qiáng)壓氣流的產(chǎn)生是因為送風(fēng)機(jī)內(nèi)的高壓風(fēng)經(jīng)過軸套與葉輪、軸及軸承內(nèi)圈間的空隙竄入軸承座所形成的。
軸套對軸承內(nèi)圈和風(fēng)機(jī)葉輪起軸向定位作用,軸套與軸為空隙合作。長期運轉(zhuǎn)后軸套產(chǎn)生松動,在軸套上攻絲用定位螺釘對軸套進(jìn)行固定,短時間內(nèi)作用很好,但運轉(zhuǎn)不到一個月軸套仍會松動。分析以為:要處理松動有必要對合作空隙有結(jié)實的填充物,要處理漏油有必要消除送風(fēng)機(jī)往軸承座的竄風(fēng)問題,然后提出了用高壓注膠往軸套與軸之間空隙注膠處理軸套松動竄風(fēng);軸套外圈加導(dǎo)流圈改動風(fēng)向的辦法消除軸承漏油。
2006年12月小修期間,在1號爐甲乙送風(fēng)機(jī)軸套長度方向的中間位置沿圓周均勻的鉆4個Φ7的通孔,然后攻M10的螺紋。用高壓注膠槍分3次對稱、均勻地往軸套與軸之間的空隙內(nèi)注固態(tài)膠,分3次對稱注膠的目的是避免軸套偏斜形成軸套與軸承和送風(fēng)機(jī)機(jī)殼間沖突,在距機(jī)殼5cm的軸套上焊接導(dǎo)流圈。
結(jié)論
改造后經(jīng)過1年多時間的運轉(zhuǎn)調(diào)查,軸承座未呈現(xiàn)漏油,軸套定位良好,未產(chǎn)生松動。改造有效地消除了軸套與軸及風(fēng)機(jī)葉輪和軸承內(nèi)圈之間的磕碰和沖突,消除了漏油,軸承在正常光滑條件下作業(yè),有效地避免了軸承燒壞和火災(zāi)事故,保證了送風(fēng)機(jī)和機(jī)組的安全運轉(zhuǎn),節(jié)省了光滑油,消除了風(fēng)道振蕩,降低了噪聲,減輕了運轉(zhuǎn)人員作業(yè)強(qiáng)度,改進(jìn)了作業(yè)環(huán)境,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和推行價值。
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